便盆里面水泥染色了怎么办

便盆里面水泥染色了怎么办

去除水泥:
第一:用小锤子对已经凝固的水泥轻轻的敲击,把水泥敲掉,然后用布擦去表面的一些痕迹。

第二:如果表面不是水泥块而是水泥水的污渍,可以到超市去买专门的去污剂,买回家后按照说明书使用就可以了。

第三:稀释后的草酸或香蕉水擦洗。擦洗时别忘保护双手戴橡胶手套。先用毛刷涂抹在有水泥的地方,3-5分钟后用干布一擦就掉。

去除胶水:

1.把平常用的擦脸油涂上去抹匀,稍候用指甲把能抠掉的部分先抠掉,剩下的拿湿毛巾擦掉。
2.用电吹风吹沾有胶的部位,把胶烤热就能很轻易地弄下来了。
3.将风油精涂擦在胶痕位置,过一会儿胶痕一擦即掉。
4.用酒精+橡皮擦。
5.拿一块沾满醋的抹布,来覆盖住整个胶痕的地方,等到胶的黏渍完全湿透之后,就可以用尺轻松剔除了。
6.先用水泡一下,然后涂一点洗洁精,再用旧牙刷刷。
7.用布沾点酒梢或二锅头擦拭。
8.用肥皂加少许氮水与松节油的混合液。
9.用粘性好的透明胶反复枯撕粘有胶痕的地方,也可以去掉一些,令胶痕不再明显。涂一点儿天钠水再擦,一擦就掉,或者用油漆稀释剂也可以。
10.用棉签蘸洗甲水或者风油精擦拭,胶痕也能去除。
11.使用专用清洁剂或运动鞋去污膏擦拭。
12.如果是残留很久的并且已经变硬的痕迹,可以先用热毛巾把它捂软了,再试试上述诸方法
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-01-22
1.用水泥厂化验室使用的稀盐酸或稀硫酸清洗一下就掉了!因为水泥是碱性的,遇酸就融化或溶解了。但是强酸会破坏水泥凝固的表面。
2.用水泥清洗剂进行清洁。一般水泥清洗剂由复合酸、抗蚀剂及除垢促进剂等成分组成,能快速且彻底地离解积层水泥垢、锈疤及其它矿物质堆积,使沉淀物和水泥垢中的泥沙一同被洗去。一般需将水泥清洗剂稀释后再用。但是水泥清洗剂属酸性,请注意不要长时间接触皮肤。水泥清洗剂在日杂商店或大型商场有售。
第2个回答  2016-10-22
用水泥厂化验室使用的稀盐酸或稀硫酸清洗一下就掉了!因为水泥是碱性的,遇酸就融化或溶解了。但是强酸会破坏水泥凝固的表面。
2.用水泥清洗剂进行清洁。一般水泥清洗剂由复合酸、抗蚀剂及除垢促进剂等成分组成,能快速且彻底地离解积层水泥垢、锈疤及其它矿物质堆积,使沉淀物和水泥垢中的泥沙一同被洗去。一般需将水泥清洗剂稀释后再用。但是水泥清洗剂属酸性,请注意不要长时间接触皮肤。水泥清洗剂在日杂商店或大型商场有售。
第3个回答  2017-11-01
一次水泥颜色大变化的解决过程
1
问题的出现
1999

7

8
月份,
公司陆续接到用户投诉,
反映出厂水泥颜色变黄,
甚至如黄土一般,
怀疑是否为假冒,
后经观察,
在散装、
包装袋口均发现有颜色差异的水泥,
毫无规律地变化。
大家对此感到诧异,
不知为何?检验水泥强度等内在性能,
并未发现异常。
于是我们耐心向
用户解释,
请他们放心使用,
从使用的工程质量上观察,
也未见有任何不合格的混凝土及砂
浆出现,
只是建筑物或路面的混凝土凝结后有不同颜色,
不甚美观,
有人开玩笑说莫非我们
生产出了如同迷彩服一样的

迷彩水泥


正因为如此,
公司陆续参加的几项工程的水泥投标
均失败,其中最主要原因是
:
水泥颜色变化太大,工程业主不同意使用。
国标对水泥颜色并没有明确的规定。
但同一工厂水泥在配料、
混合材等方面并无改变的
情况下,颜色反复无常的变化确实令人难以接受,也令人难以捉摸。
2
对问题的看法
大多数人包括请来的专家认为,
水泥的色泽主要取决于其矿物组成对颜色的贡献其中尤
以铁离子及其存在的形态影响为大。水泥泛黄现象绝大多数均归因于熟料在还原气氛下煅
烧,
导致铁离子还原为亚铁离子而出现的黄心料现象。
因此,
窑内严重还原气氛导致的黄心
料现象是本厂水泥色泽变黄的主要原因;
另一种意见认为,
黄心料确实是可以使水泥颜色变
黄的因素,
但不会使水泥颜色黄到如同黄土一样,
更不会使水泥的颜色在短期内有如此之大
的变化。
我们做了如下试验
:
1)
将有黄心料的熟料拣出,并将黑皮去掉,将这种纯黄心料在化验室小磨上磨成水泥,
对比其全部用黑皮料磨制的水泥颜色,前者颜色是灰中发黄,但与出厂水泥的黄色不同。
2)
我们曾努力稳定窑的各项操作参数,中控操作员也确实在相当一段时间
(

1

)
内只
观察,不操作,应该说窑况相当稳定,但出来的熟料颜色仍数小时就有变化
(
我们每小时均
取熟料样用盘磨制粉,对比颜色
)
。如果是还原气氛所致,不可能在不动任何操作参数的情
况下,几小时就有煅烧气氛乃至颜色的变化。
上述试验表明第一种说法不足以说明我厂问题。
我们的思路是
:
国标及用户虽没有规定水泥颜色必须是深灰色、浅灰色或黄褐色,甚至
按色标板那样不能走样,
但要求出厂的水泥颜色必须稳定,始终如一。
为达到此要求,
水泥
生产的各道工序也必须稳定,
从原料到工艺参数均应刻求稳定在一个许可的范围内。
如今水
泥颜色变化如此大,势必是工艺流程或原料成分有大起大落。我厂工艺设计虽有均化堆场、
均化库,并全工艺自动控制,但石灰石矿山地质结构复杂,矿山的
MgO
含量高,波动也很
大,
它对水泥颜色的影响也较大。
因此我们主要在稳定全工艺线生产的同时,
重点以矿山石
灰石采掘如何搭配合理为工作的突破点。
为说明石灰石成分波动影响的严重性,
这里有必要对一种比较模糊的观念予以澄清,

:
有均化堆场,
进场原料成分可以不加控制。
用这种观念指导生产,
势必导致生产质量的波动,
均化堆场只是将大波动经过均化变成小波动而已。我们应当努力控制每道工序的工序质量,
上道工序为下道工序创造好的前提,这才是正确的思路。
3
问题的解决过程
石灰石矿山品位相差很大,其中
:CaO42%

54%

MgO0.2%

16%

SiO
2
2%

16%
。夹
层多,且剥采比高达
1

1
,为此采掘矿石的承包单位采取
5
个矿点同时采掘、同时搭配的
办法,
既满足工艺的成分要求,
又能尽最大可能综合利用资源。为检验搭配的结果,工厂在
2
个点分别取样检验
:
在矿山进破碎机后
(

A

)


12km
皮带输送进均化堆场前
(

B

)

现存在的问题是
:
1)A
点及
B
点往往数据相差很大,最后只好以
B
点计算,每个均化堆场
(

1.5

t)

平均值是否合格做为检验承包者搭配的实际效果。
但当
B
点检验发现
CaO

SiO
2
高时,

已有
5000t
的石灰石入场,
为纠正此批料,
采掘者势必再搭配另外
5000tCaO

SiO
2
低的料,
进行大的调整。
因此这种考核办法对采掘者是检验信息滞后,
对矿石的使用者则引起了进厂
质量的较大波动,这就是所谓控制滞后。
2)
若想控制提前在
A
点,但该点原取样、做样需长达
3h
,采掘得到数据时也有
1500t
进场,而且这种在
A
点产生的滞后,如何搭配才能确保
B
点堆场平均值则更难。
3)
更大的问题是
A

B
两点都是在大皮带机上人工用勺随意挖取,物料粒度相差较大,
所以取样的代表性更值得怀疑,
尤其是
5
个不同矿点矿石搭配,
如何才能取到能真正代表进
场的真实组成,当时并未解决。
针对上述存在问题,
我们分别改进了取样时间方法,
增设了取样工具,
并改变了做样的
方法,使取样有代表性,而且每
1h
都能及时报告结果。有了这个前提,就改变考核方法,
向承包单位商议,改
B
点堆样的平均值为
A
点的中心值标准偏差。这样,采掘搭配变得及
时了,
而入场的矿石成分波动也就大大减少。
上述这些工作大约用了
3
个月时间,
改变考核
办法的时间,需更长的验证时间。
2000
年以来,随着石灰石质量波动减小,水泥颜色已不再波动,整改的时间约半年左
右,因为原来的矿石,包括用它生产的熟料,水泥存量合计约有
10
余万
t(
石灰石堆场
3

t
,生料库
2

t
,熟料库
2

t)
,待新料顶替干净就需要
3
个月。
煅烧方面也引进了四风道煤管,
改善了火焰煅烧的状态,
但由于煤管外的浇注料寿命较
短,仅十余天,所以仍经常更换原三风道煤管煅烧。窑内有时结圈仍严重,通风不好,所谓
还原气氛的工况也未杜绝,黄心料有时仍很严重。但出厂水泥颜色相当稳定。
4
结论
1)
水泥颜色的变化决非仅是熟料的黄心料或水泥混合材的影响因素,
尤其不是颜色大幅
度跳动的影响因素,此时,一定要查找原材料及工艺是否有对应的大幅度波动。
2)
具体本次石灰石波动导致水泥颜色变化的机理,
苦于工厂没有研究条件,
并未得出定
论。究竟是
MgO
的含量波动,还是有其它元素成分影响,尚不得而知。欢迎有兴趣的研究
单位到我矿山取样进行分析。
3)
任何优质产品的生产都要求有不仅合格,更要稳定的原材料供应及生产工艺。
第4个回答  2017-04-17
这个一般是尿渍,这个还是很好解决的。
1、在超市买一瓶清洁剂,将清洁剂倒入污渍处,等待3-5分钟,然后在拿除垢球洗,这样就洗干净了。
2、要是不想出去,也可以用家里的洗衣液,同样的方法,将洗衣液倒入污渍处,然后等待5-10分钟(因为洗衣液不是专门除污渍的),用除垢球洗,这样就洗干净了。